📝 摘要
本文为一种新型低成本方法——基线/校准法——建立了数学基础,用于估算低渗透储层中的储层压力和有效水相渗透率。该方法在Wamsutter油田成功测试,是耗时长的DFIT测试和常规压力恢复试井的替代方案。该方法要求在多个短阶段中注入水,通过分析井底压力与流量来估算储层压力和渗透率。研究基于渗流方程的瞬态解、时间叠加原理和活塞式驱替假设,推导了分析表达式。论文构建了多个数值模拟模型(渗透率0.001-0.1 mD),并与现场两口井的实测数据对比验证。该方法通过多阶段注入/关井产生的”基线”和”校准”趋势线对的线性对齐来反推储层压力,并通过将多对压力点外推至零累计注水量来校正”增压效应”。数值模拟显示压力估算误差为0.017-0.188%,渗透率估算误差小且范围明确。现场应用成功估算储层压力分别为4585 psi和4930 psi。该方法总测试时间仅数小时(注入+关井各约30分钟),远低于常规试井的数天至数周。

🔍 关键词
低渗透储层;储层压力;有效渗透率;基线/校准法;注入/关井测试;增压效应

🖥️ CMG软件应用情况总结

项目 内容
所用软件 CMG IMEX(黑油模拟器)
模型类型 一维径向黑油模型(气-水两相)
网格 300×1×1,对数加密,井半径0.341 ft,模型外半径300 ft
储层参数 孔隙度8%,初始含水饱和度20%,残余气饱和度35%,岩石压缩系数2×10⁻⁶ 1/psi,厚度1 ft,垂向/水平渗透率比0.1
渗透率范围 0.001 mD、0.01 mD、0.1 mD
流体模型 两相(水+气),水的压缩系数3.159×10⁻⁶ 1/psi,粘度0.472 cp;气体使用真实气体拟压力函数
相对渗透率 假设水湿(图3-6),初始S_w=20%,S_gr=35%
注水方案 4个注入阶段(每阶段36分钟)+ 4个关井阶段(每阶段36分钟),注入速率逐阶段递增

文中明确指出:使用CMG IMEX进行所有数值模拟验证(第3.1节、图4-2至图4-5等)。

📊 研究内容与关键结果

数学模型基础

  • 径向渗流方程线源解:p(r,t)=pi+70.6qBμkhEi(−948ϕμctr2kt)

  • 时间叠加原理处理变注入速率

  • 活塞式驱替假设(水侵入半径通过体积平衡方程计算)

  • 稳态压力梯度 + 瞬态压力响应叠加得到井底压力

基线/校准法原理

  • 每对(第i和第i+1注入阶段)在ln⁡(re/rw) vs Δp/q图上对齐

  • 若假设p_i过高,校准线右移;过低则左移——通过迭代对齐反推压力

  • 多对压力点对累计注水量作图外推至零,校正增压效应

数值模拟误差

渗透率 (mD) 估算压力 (psi) 误差 (%)
0.1 5250.9 0.017
0.01 5251.7 0.032
0.001 5260.0 0.188

现场试验结果

井号 估算压力 (psi) 注入阶段数 总注水量 (gal)
井1 4585 4 ~6
井2 4930 4 ~6

渗透率估算方法

  • 利用对齐图斜率 m = (141.2·μ·B_w)/(λ_t·h) 计算有效水相渗透率

  • 数值模拟中有效水相渗透率估算值与模型最大值(k_abs × k_rw)吻合良好

✅ 主要结论

  1. 基线/校准法在渗透率0.001-0.1 mD范围内均能准确估算储层压力(误差<0.2%)和有效水相渗透率。

  2. 该方法总测试时间仅数小时,相比DFIT和压力恢复试井(数天至数周)经济性显著提升。

  3. 增压效应可通过多对压力点外推至零累计注水量有效校正;渗透率越低增压效应越强,但误差仍小于0.2%。

  4. 现场验证成功(Wamsutter油田,估算压力4585 psi和4930 psi),为低渗透非常规气藏提供了可靠的压力/渗透率估算新手段。

  5. 推导的叠加解析解(式2-53)能够准确匹配数值模拟结果,验证了活塞式驱替和瞬态压力叠加假设的合理性。

🏛️ 作者及单位信息

作者 单位
Zoha Nasizadeh 休斯顿大学(University of Houston),石油工程系
case61

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